(1)冶煉工藝及污染源
鋅冶煉有濕法和火法兩種。濕法煉鋅占世界總產(chǎn)量的80%以上,其次為火法中的鼓風(fēng)爐煉鋅,約占12%。
濕法煉鋅又分為常壓浸出和氧壓浸出兩種方法。濕法煉鋅過程所產(chǎn)生的浸出渣中含有鋅和有價金屬,回收這些金屬的有效方法之一是威爾茲窯煙化法。
濕法煉鋅中流態(tài)化焙燒爐煙氣溫度為800~900℃。
火法煉鋅分為蒸餾法和鼓風(fēng)爐法。
火法煉鋅中流態(tài)化焙燒爐煙氣溫度為1100℃,含塵量可達200~300g/m。(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。煙氣中含SO2為8%~10%。
鉛渣煙化爐產(chǎn)出的氧化鋅,富集了鉛精礦中的氟,煉鋅前要在多膛爐中脫氟,多膛爐出爐煙氣溫度為500~600℃,含塵量為5~10g/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。
(2)除塵工藝
1)濕法煉鋅流程中,回收浸出渣中鋅和有價金屬的威爾茲窯,大都采用袋式除塵器收塵。
2)火法煉鋅流程中,流態(tài)化焙燒爐煙氣一般采用電除塵器收塵后送去制酸。
3)用于使氧化鋅脫除氟的多膛爐,其煙氣采用袋式除塵器收塵。工藝流程如下:多膛爐一表面冷卻器一袋式除塵器一排風(fēng)機一煙囪。
4)浸出渣揮發(fā)窯煙氣中含有少量二氧化硫和水,會造成袋式除塵器低溫腐蝕,故袋式除塵器需要保溫或采用高溫過濾介質(zhì)。
5)火法煉鋅中的豎罐蒸餾爐煙氣中含有氧化鋅,采用袋式除塵器回收。除塵工藝流程如下:蒸餾爐一廢熱鍋爐一風(fēng)機一袋式除塵器一煙囪。
流程中風(fēng)機的位置可視袋式除塵器的特點,設(shè)在其前面或后面。
6)鋅鑄型反射爐、電爐一般均采用袋式除塵器。
7)用旋渦爐處理火法煉鋅的罐渣,其煙氣溫度為1200~1300℃,含塵量為20g/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。也可采用袋式除塵器。除塵工藝流程如下:旋渦爐一廢熱鍋爐一表面冷卻器一排風(fēng)機一袋式除塵器一排風(fēng)機一煙囪。
(3)工程實例
【常源機械除塵】威爾茲窯煙氣收塵。
樂山某鋅冶煉廠一臺威爾茲窯,其煙氣特性見表13-67,粉塵特性見表13—68。
表13—67威爾茲窯煙氣特性
煙氣流量/(m3/h) (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) 溫度/℃ 露點溫度/℃ 含塵濃度/(g/m3) 主要成分(%)
(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) CO2 O2 H2O SO2 F Cl
48000~50000 140~160 70 28~34 6.3 15.5 10 0.12 1.09 0.24
表13—68威爾茲窯粉塵特性
主要成分(%) 真密度/(g/cm3) 堆積密度/(g/cm3) 粘度/(mg/cm3)
Zn Pb Cu Fe Cd AS Sb
60 8.97 0.051 1.82 0.046 0.084 0.041 4.055 0.727 約198
重量分散度(%)
0~5μm 5~10μm 10~15μm 15~25μm 25~35μm >35μm
12.2 17 21.5 28.9 13.2 7.2
                             
原設(shè)計選用的袋式除塵器存在以下問題:除塵器清灰不良,靠手動拉開檢查門清灰,以至漏風(fēng)嚴(yán)重,窯尾經(jīng)常呈正壓狀態(tài),每年由此而流失氧化鋅300~300t;同時濾袋破損嚴(yán)重,因此而流失的氧化鋅每年約200t;物料的流失同時導(dǎo)致環(huán)境污染,并影響人體健康。
在試驗研究基礎(chǔ)上,將原有除塵器改造為停風(fēng)低壓脈沖袋式除塵器(僅利用部分箱體),采用滌綸針刺氈濾袋,揮發(fā)窯煙氣經(jīng)表面冷卻器降溫至130℃以下,進入袋式除塵器,借助PLC控制系統(tǒng)實現(xiàn)對除塵器的清灰控制及溫度監(jiān)控。
改造后的收塵系統(tǒng)如圖13—42所示。改造后袋式除塵器主要規(guī)格和參數(shù)見表13—69。
收塵系統(tǒng)工藝流程示意圖
圖13—42收塵系統(tǒng)工藝流程示意圖
1一威爾茲窯2一鐘罩閥3一表面冷卻器4一除塵器未改造的部分
5一停風(fēng)低壓脈沖袋式除塵器6一引風(fēng)機7一煙囪
表13-69袋式除塵器主要規(guī)格和參數(shù)
處理煙氣量/(m3/h) 75000
運行溫度/℃ 130
濾袋材質(zhì) 滌淪針刺氈
濾袋尺寸/mm φ120X5500
濾袋數(shù)量/條 480
過濾面積/m2 995
過濾風(fēng)速/(m/min) 1.26
分箱室數(shù)/間 8
設(shè)備阻力/Pa 1200
清灰周期/min 30~60
漏風(fēng)率(%) ~4
煙塵排放濃度/(mg/m3)(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) 15~38
噴吹壓力/MPa 0.18
投入運行后17個月時,系統(tǒng)始終運行正常,各項技術(shù)參數(shù)達到預(yù)期目標(biāo),濾袋無一破損。與改造前相比,每天多回收氧化鋅2.5—3t,年經(jīng)濟效益近200萬元

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